1.本實用新型涉及煉鐵高爐技術領域,尤其是應用到煉鐵高爐爐頂裝料設備中上、下密封閥的閥體結構。
背景技術:
2.高爐裝料設備為高壓操作系統,它由受料斗、擋料閥、上密封閥、料罐、料流調節閥、下密封閥、布料器組成(如圖1)。其中,為了使上下密封閥、料流調節閥按程序順利打開和關閉,保證爐料順利裝入料罐及從料罐排出,保證爐頂壓力不波動,在料罐的上部設上密封閥和擋料閥,下部設料流調節閥和下密封閥,同時還設有均壓排放管道和閥門。這些閥門動作頻繁不間斷,保證爐頂壓力穩定不波動的關鍵閥門即為上、下密封閥。這兩個閥是裝料設備的主通道,工作環境惡劣,高溫高壓高氣流沖擊,是爐頂裝料設備的易損點、故障點,是影響裝料設備能夠正常順利運行的焦點。
3.煉鐵高爐的爐頂溫度一般維持在150~200度之間,超過350度時在爐頭噴霧或打水,降低爐頭溫度,產生的含水、塵氣流直接和爐頂設備接觸,上、下密封閥是主氣流的通道,它的關閉和打開由該閥門控制。由于環境的惡劣,使閥門壽命很短,損壞部位是密封面的密封圈。目前在用的密封圈壽命為3~6個月,損壞頻率很高,造成的原因1、密封面的形狀2、密封面有水蒸氣與灰塵集結3、密封圈形狀不佳4、密封圈強度低耐疲勞力差。這些因素造成密封不嚴密發生泄漏,周而復始惡性循環
……
。這些問題是裝料設備的普遍現象,只是程度不同,問題的存在是共識,在多年的運行中也采取了補救措施,但一直沒有根治。
4.現有的閥座是個全金屬結構件,它直接與高爐氣流接觸,爐頂溫度的波動和變化與它發生直接關系。由于爐氣的冷熱不均,使閥座密封面結露,使爐氣中的灰塵與露水集聚結合,形成微小的顆粒物,影響密封面的光潔度,致使密封面封閉不嚴密,導致泄漏。過去解決這個問題采用的方法是用蒸汽加熱閥座,氮氣吹掃積灰效果不佳。原因是蒸汽溫度太低,與結露點溫度有誤差,防止結露的愿望不能實現。氮氣吹掃灰塵,因氮氣量微弱,形不成足夠的氣流,動力不足,無法把灰塵吹跑等現象。
技術實現要素:
5.本實用新型為了解決上述缺陷,提供了應用到煉鐵高爐爐頂裝料設備中上、下密封閥的閥體結構。
6.本實用新型所采用的技術方案是:
7.應用到煉鐵高爐爐頂裝料設備中上、下密封閥的閥體結構,包括:
8.所述上、下密封閥均包括:
9.閥蓋和閥蓋密封配合的閥座,所述閥座的密封面根部設有環形凹槽,所述環形凹槽內設有加熱模塊,所述閥座
聲明:
“應用到煉鐵高爐爐頂裝料設備中上、下密封閥的閥體結構的制作方法” 該技術專利(論文)所有權利歸屬于技術(論文)所有人。僅供學習研究,如用于商業用途,請聯系該技術所有人。
我是此專利(論文)的發明人(作者)